长庆苏里格气田在“引入市场竞争机制、加快苏里格气田开发步伐”的进程中,积极探索“科学开发、少井高产”的路子,努力提高单井产量,水平井规模化应用取得了重大突破。
长庆苏里格气田是我国“低渗透气田高效开发的典范”。苏里格气田一直在探索经济有效的开发方式,解决了技术发展的瓶颈问题,先后开展了直井、丛式井、欠平衡井、小井眼、水平井开发试验。特别是2005年“5+1”合作模式确立后,参与合作的工程技术服务单位发挥自身技术优势,通过合作竞争,强化物探采集、解释技术、集成创新钻井技术,优化储层改造技术,使苏里格气田在短短4年时间就建成100亿立方米年产能,实现了从无效到有效到高效开发的重大跨越,进入了持续快速发展的新阶段。
应用水平井技术是苏里格气田快速发展的关键。去年,苏里格气田实施的10口水平井经储层分段压裂改造后,平均单井日产量达到12.4万立方米,相当于相邻直井的3~5倍。近几年,苏里格气田已形成了“直井评价、水平井整体开发、丛式井完善井网”的高效开发模式,并见到了良好效果。
今年是苏里格气田规模应用水平井开发的第一年。水平井技术作为稳定和提高单井日产量的“利剑”之一,在苏里格气田应用已经取得了显著效果。
据统计,截至5月15日,在苏里格气田规模应用水平井开发中,各参建合作单位共动用钻机24台,开钻气井20口,完钻气井7口,压裂改造5口,取得了良好效果。苏一20—17—15H井于4月16日经压裂测试获得日产20.79万立方米高产工业气流;苏53—78—48H井于4月18日经压裂测试获得日产天然气无阻流量106.63万立方米。
为了进一步加快发展方式转变,实现“少井高产、少井稳产、效益开发、规模开发”的目标,今年,苏里格气田力争实施水平井100口,以此促进单井产量的提高,实现以丛式井、水平井为主体的开发模式。