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    用高产量把真金白银拿回来

    来源: 环保信息网切记!信息来至互联网,仅供参考2010-11-15 访问:

    “昨天产量为什么欠5吨计划?知道现在橡胶的边际贡献多少吗?这得是多少效益!你们说说。”10月26日一大早,在齐鲁石化橡胶厂生产早会上,生产管理部部长陈兆辉眼盯着一位车间主任说。“没啥说的,我们保证今天把产量夺回来。”

    “不怪陈部长着急,实在是因为现在橡胶市场形势很好,几乎是全公司边际贡献最大的产品。这个时候,我们就得鼓足劲拿出最高产量来,不能拖全厂的后腿。”这位车间主任说。增产增效,成为这个厂当前最紧迫的任务。截至10月26日,该厂橡胶产量超计划进度3万多吨,创出了可观的经济效益。

    现在,齐鲁石化橡胶厂的产量每月都在攀升,最近3个月连续创出月度产量新高,全年产量奋斗目标也被接连“拔高”到34万吨,比年初计划增加了3.5万吨。“通过优化管理,7条生产线都实现了安稳长运行。现在的橡胶实际产量超过装置设计能力20%。我们要进一步精心组织生产,努力完成增产任务,用高产量把真金白银拿回来。”陈兆辉说。

    为实现这一目标,该厂积极摸索装置现有条件下的产能突破途径,先后通过加强生产过程控制、进行技术改造和开展设备“预知性”维修等措施,使装置负荷得到稳步提高。在产量逐月攀升的同时,还有效摊薄了成本,综合能耗下降15个单位,装置经济运行水平明显提高。

    加强生产全程控制,是该厂实现装置高效运行的又一个办法。该厂从厂长到职工,都把查找整改现场问题列入日常工作,每位厂领导还分别承包了两个生产车间,帮助解决制约装置产量提升的问题。两个月下来,全厂共发现整改生产、设备、安全等隐患项目1000多个。丁苯一车间丁二烯闪蒸槽易堵塞,需要经常停车清理,影响产量。该厂积极组织技术攻关,想方设法提高丁二烯质量,保证了聚合反应稳定,闪蒸槽运行周期由100天提高到250天左右,有效延长了生产时间。

    与此同时,他们还加强设备维护,先后实施多项技术改造,使设备运转更加稳定高效,设备故障率降低36%,为增产增效提供了有力保障。丁苯二车间先后对卸料槽加热器管径、阻聚剂加入口等进行改造,使设备自聚物大大减少,过滤器清理次数从每天四五次延长到每周不足一次,产品产量得到稳步提高。顺丁车间也实施多项设备革新改造,不但使顺丁橡胶日产量提高了20吨,而且原料物耗还下降了7公斤。仅此一项,每年即可增效700万元。


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