没有效益的油一吨也不要。今年,大庆油田取消了一些收益率低的投资,砍掉了一些资源品位差的区块,一次性减少投资20多亿元。
质量挖潜,减下去的是低效投入,加上来的是发展质量
打新井可增加产量,今年,大庆采油九厂却比去年少钻井215口,通过深入挖潜,反而增油近万吨。实践证明,取消一些资源品位差、投资收益率低的外围区块是明智之举。
油田公司领导多次强调,少打一口井,就多为国家节约一口井的投资。把钱用在刀刃上,是责任所系,完成产量任务,不能以浪费投资牺牲效益为代价,优化产量结构势在必行。
此消彼长,目前,大庆油田把挖潜重点放在长垣,突出水驱。未来3年,长垣油田产量比例将由79.9%增加到83.5%,长垣水驱自然递减率由8.66%降到7%,届时,将在老区多产原油228万吨。
大庆油田不但加大了低成本比重的投入,同时,也对高成本的化学驱进行了有效控制,尤其在油田生产投资上更注重科学规划,努力在少打井多产油、少花钱多办事上下工夫。
在进行产能建设设计时,大庆人以标准统一和技术先进为原则,把优化简化、节约成本作为油田产能设计的基本要求,在采油工程方案设计上,按照“产能最优、投资最少、能耗最低”的要求,合理制定投产计划,以地质区块为投产单元,既考虑投产井产能,又考虑地下注采关系平衡,科学合理安排油水井投产同步进行。采油一厂新中605站对新建的转油站、注水站、配注站进行立体化设计,土地占用面积比常规平面布置减少2200平方米,减少占地35%,土地利用系数提高9%。
技术挖潜,减下去的是低效生产,加上来的是高水平开发
大庆油田用50年的开发实践证明了这样一个道理:每一次产量的上升和采收率的提高,都离不开科学技术的强力驱动。
大庆科技工作者通过对老油田剩余油分布规律的研究,利用径向水平井技术开发厚油层顶部剩余油和表外储层剩余油。此项技术已成功进行了6口井现场试验,日增产量同比提高近3倍。
目前,大庆油田三次采油年产油量保持在1200万吨规模,采收率达到60%这一世界领先水平。下一步,通过聚驱全过程的优化调整,以及继续配套完善三次采油新技术,一类油层将提高采收率15个百分点,二类油层将提高采收率12个百分点,三类油层将提高采收率10个百分点。
采油九厂以攻克“三低”油田经济有效开发为己任,坚持技术创新,在龙虎泡油田开展纳微米球聚合物深度调驱现场试验,目前该区块累计增油2064吨,为中低渗透油田提高采收率探索了有效途径。他们还在大庆西部稠油区块开展不同井型的蒸汽吞吐现场试验,累计产油1.1096万吨,逐步探索出一条薄层稠油油藏经济有效开发途径。
管理挖潜,减下去的是粗放管理,加上来的是内涵式发展
经过50年的高效开发,大庆的好油层越来越少,要在4000万吨这个高水平上继续稳产,就必须在薄差油层上多下工夫,精雕细刻。
今年,大庆油田建立了13个综合治理示范区,作为油田开发的试验田、技术攻关的主战场,努力为老油田二次开发探索出一条新路。
采油一厂在精细挖潜示范区建设上,不但开辟了油田级北一区断东高台子油层精细挖潜示范区,而且还开展了南一区丙东块萨葡油层控水控液、南一区东部过渡带综合治理等3个厂级示范区,分别针对改善地下油层汲水状况,提高油水井利用率和效率、降低含水等开展研究,水驱开发效果得到改善。
采油七厂进行老区新探,对所在的葡萄花油田进行再认识,对地震资料进行重新处理和解释,结果,提交探明石油地质储量3000多万吨,新部署扩边井560多口,已投产320多口,获得经济效益近2亿元。
采油九厂从“分类调整控递减、精细措施保增油、创新技术提效益”三方面入手,向精细油田开发基础工作要效益。集中力量搞好注采完善程度、注水状况、产出状况和剩余油分布“四个分析”,制定了“分类研究、把握规律、宏观控制、精细调整”的注水方案调整政策,针对高含水型、裂缝型、砂体零散型油田进行个性化调整。
与此同时,这个厂对3474口油水井逐井逐层逐砂体分析,进一步明确了剩余油分布状况和挖潜方式。按照“培养一批、改造一批,保护一批、长效一批”的原则,不断优化措施方案,已优选油井压裂34口井,增油1594吨。