近日,长炼“1000万吨级油品升级改扩建项目”首套运行装置---70万吨/年重整又添新装。该装置氢压机C1901C运行负荷自动切换程序顺利通过验收。由长炼炼油二部、信息技术管理中心联合开发的该技术通过近一个月投入适用,多方技术参数观察记录,各运行指标全部取得预期设计标准。该项目的成功实施,不但大大提高了重整装置的节电能力,还优化了该机组的运行状况,延长了机组的运行寿命,并有效地降低了手动误操作的可能性,减轻了人工劳动强度强度,正可谓“一举三得”,直间接经济效益相当可观。
该机组属于长炼分公司特护机组,是重整装置的核心部位,承担着反应用氢和外排管网用氢压力调整的任务,它的正常运转直接影响到装置各部分的安全平稳,其作用和地位相当重要。多年来,该机组负荷一直采用手柄人工切换,用电量一直居高不下,而且操作员每次负荷作业时,总有点提心吊胆,一是怕手法没掌握好,二是怕手柄突然故障,造成“不可收拾”操作事故。
为了提高该机组的运行效率,进一步挖掘其节能余地,2009年11月份底,炼油二部携手信息技术管理中心,组织各管理专业技术力量,对该项目进行技术立项,详细分析摸索机组运行状况,及DCS同步控制状况,并将关键数据进行采样即时逐一论证,最后由信息技术管理中心编程完成程序开发。在整个技术攻关过程中,信息中心工程师们通过技术测算做好充分前期事务准备,精细化、集成化做好后期程序编制,并实地并机调试,自该程序并入机组运行以来,经过各阶段数据标定,其性能稳定,各操作数据曲线显示良好。
目前,机组通过自动程序控制,往复两缸运行节奏浑厚有力,而且没有出现超温现象,从根本上保护了往复汽缸、气阀,提高了其工作潜能。另外,按一天24小时用电计算,投用该程序后,机组可以降低25%负荷,每日可节电10800度,很大程度降低了生产成本,而且改变了氢压机负荷手柄一直是人工操作的历史。可以这么说,装置通过仅此技改,带来了“节约电能、保护设备、降低劳动强度”三大好处,成效相当明显,有望成为上报公司技能成果。