吉林石化公司炼油厂9月份生产数据统计结果显示:通过生产调整及优化,汽油精制系统各类物耗指标较8月份明显下降。其中,碱消耗同比下降20%,脱硫醇助剂使用量同比下降15%,精后硫醇含量指标下降5%,汽油产品质量明显提升。
这个厂重油催化装置过去采用催化裂化汽油无碱脱臭Ⅰ型工艺,但随着催化原料性质日渐复杂,该工艺在使用过程中逐渐暴露出催化剂活性不够高、活性组分易流失,不适合做固定床催化剂等问题。反应器压力难于控制,造成反应器液位波动较大,排碱量增加,导致汽油硫醇超标。
为提升产品质量,实现节能减排,这个厂于2007年对汽油精制系统实施技术改造。这个厂采用中国石油大学催化裂化汽油无碱脱臭Ⅱ型工艺,并新建2个反应器,增加2个排污罐和2台助剂泵,进一步完善了汽油精制系统。项目实施后,废碱液年排放量从140吨降低至60吨,每年可节约1兆帕蒸汽480吨以上,减轻了工人劳动强度,达到了节能减排的目的。
目前,这个厂汽油精制系统运行平稳,实现了产品质量升级与节能减排“双赢”。