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    燕化龙头装置安稳长运行保高产

    来源: 环保信息网切记!信息来至互联网,仅供参考2009-08-17 访问:

      截至7月底,燕山石化龙头炼化装置——催化裂化和乙烯裂解生产装置已连续19个月实现安全稳定运行,没有发生一次非计划停工。在上半年受国际金融危机影响的严峻形势下,燕化高品质清洁汽油和乙烯产量均创历史新高。

      推行设备风险检验评估(RBI)是燕化确保装置安稳运行的做法之一。据燕山石化副总工程师、设备管理部部长王光介绍,推动设备风险检验评估在燕化已实施近5年。起初他们发现有8%~10%的设备、管道占据了工厂95%的安全风险。只要抓好这少部分设备、管道的管理,就能有效控制装置的安全稳定运行。而设备风险检验评估就是按照设备风险高低排序,对高风险运行设备采用声发射、导波、高温超声等先进的检测技术进行检测,根据腐蚀速率的计算结果,评估出剩余使用寿命和现有材质的工况适应性,并采取相应的技术与管理措施对缺陷进行监测与控制,实现及早发现、有效控制隐患。设备风险检验评估管理为装置的长周期运行提供科学依据。

      2005年以来,燕山石化已经对20套生产装置和两套管网系统先后开展了RBI风险检验。其中,乙烯装置率先完成了评估—在线降险—实施检验—验证的全过程。2007年在乙烯装置4年一次的大检修中,燕化利用设备风险检验评估分析结果,有重点地对中高风险以上的管道制定检验计划和方案,比采用常规检验方式减少工作量近70%,极大地提高了检验速度和效率,以往常规检修要用45天完成的检修任务,实际只用了15天。据悉,到今年底,燕山石化开展RBI评估检验的生产装置将达到25套,占主要生产装置的40%。

      近年来,燕山石化加工原油品种发生变化,硫含量加大、酸值上升造成设备腐蚀加剧,给炼油装置和后续系统的安全稳定运行带来了不利影响。针对这种情况,他们建立了在线腐蚀监测系统和腐蚀监测数据库,在16套炼油装置上设置测厚点1.8万个,重点加强高温硫腐蚀监测。同时在14套炼油装置和系统中设置在线腐蚀探针监测点130个,通过腐蚀速率监测曲线能够及时发现设备隐患。2009年1月监测发现,炼油一厂四蒸馏装置减压过汽化油线腐蚀速率严重超标,就是采用超声波测厚核实后,对减薄部位进行了更换,及时消除了影响装置安全运行的隐患。

      燕山石化的另一个做法是优化停工消缺管理。对于生产运行中出现的隐患和故障,一方面根据设备实际状况做好监护运行,另一方面积极做好消缺的准备。消缺方案要经公司生产管理、机械动力、经营计划等多部门会签批准,停工超过24小时的要由公司主管经理批准,之后择机处理。这样就能变被动停车维修为主动准备、择机处理,最大限度地利用有效的检修时间,安排最多的检修内容和隐患治理。该公司生产运行保障中心在进行装置隐患处理上,则更多地利用在线处理技术和手段,做到不停车进行隐患和故障的处理,在保障生产安全的前提下,大大增加装置有效生产时间。


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