今年年初以来,吐哈油田完善油田井网及注采关系,优化注采结构,开发基础年活动见到成效,截至6月30日,老油区自然递减率同比下降1.8%。吐哈油田上半年原油生产完成年计划的51%,实现时间、任务双过半。
实现多年硬稳产后,吐哈油田开采矛盾逐渐显现,无效、低效产量越来越多。特别是在低油价下,这种高产液、低效益的矛盾显得越发突出。今年年初,吐哈油田适时启动开发基础年活动,集中精力调整原油产量结构,强化油藏基础研究,加大注水调控力度,夯实开发基础,为今后的上产、稳产做好准备,努力开创油田开发良性循环新局面。
吐哈油田各采油厂调控注水区块,推进精细配注,治理欠注井,改善注水水质,通过注够水、注好水和精细注水、有效注水,夯实油田稳产基础。勘探开发研究院等科研单位深入油藏认识与研究,提升特殊类型油藏储层预测和识别能力,为油水井治理提供技术支撑。吐鲁番、鄯善、温米等采油厂持续优化注水结构,实施以井组为单元的分层量化注水,积极培植高效措施井,努力降低老油田综合递减率。负责超深稠油开发的鲁克沁采油厂坚持细化注水,油田注水受效区块、范围稳步扩大,老井递减得到控制,开发形势保持稳定。鲁克沁中区目前见效油井达50口,占注水开发区块油井总数的43.8%。新区上产的三塘湖采油厂加快牛东试采评价步伐,做好单井注水试验,改善平剖面矛盾和区块注水状况,目前已试注5个井组。上半年,全油田完成注水井措施工作量208井次,占全年计划的56.7%。
在注水井综合治理中,吐哈油田各采油厂开发技术人员坚持一井一策,一层一策,一块一策,优化方案,优先开展以改注、增注、分注为主的注水井措施,不断改善注水处理水质,先后完成温米水处理系统改造、鄯善水处理检修,投运2套污水微生物处理系统,油田注水处理水质保持稳定。技术人员强化井组科学配注,坚持井组动态调控,上半年调控井见效率达到49.1%,日增油100吨。