11月11日至15日,大港油田公司组织有关生产管理部门,对下属22个重点用能生产单位的节能型企业创建情况进行了现场考核,总结了许多具有推广价值的节能经验和做法。其中,科技节能的做法尤为突出。这个公司节能管理人员介绍说,去年以来,大港油田推广应用了15项节能新技术,在机械采油、油田注水、油气集输、加热供热、供电配电五大系统开展了全方位、立体化的节能技术改造,取得了显著的节能效果。其中3项节能改造技术具有重要的推广应用价值,因此予以介绍。
回收天然气发电机组余热
采油五厂西二联合站承担着港西油田原油集输、废水回注等任务,每天产生2万多立方米伴生天然气,同时消耗着大量的电能。为了使伴生天然气转化为电能,满足西二联合站的用电需要,大港油田组织安装了5台500千瓦的燃气发电机组。但是,有关人员在测试中发现,伴生天然气只有35%被发电机转化为电能,有30%随废气排出,有25%被发动机冷却水带走,有10%左右通过机身等散发。
看着伴生天然气产生的能量每天就这样白白流失掉,负责节能的技术人员如芒刺在背,坐立不安,于是,提出了这样一个设想:将这些余热回收上来,用于加热站里的外输原油,取代烧天然气的加热炉。虽然他们不熟悉余热回收技术,但他们坚信只要学习钻研,就一定能掌握。于是,他们参加了大港油田举办的节能技术交流会,学习回收余热利用知识和技术,又到有关企业参观学习,最后结合西二联合站的情况,设计出了余热回收工艺流程图,即在每台发电机的排烟管安装余热回收装置,铺设100米导热介质输送管线,另外安装了两台循环水泵和两台板式换热器。
该项目投入运行后,5台天然气发电机组的烟道口排烟温度由安装前的356摄氏度下降到108摄氏度,回收的余热用于加热原油,每小时输出热量1274千瓦,每天可节省天然气3108立方米。看到这样的效果,公司对该项目进行了及时推广,现已对8个站32台天然气发电机进行了余热回收技术改造,余热用于原油外输加热及冬季采暖。
改造兰12型老式抽油机
大港油田有一大批上个世纪80年代投产的兰12型老式抽油机,尽管运转正常,但已经不能适应如今采油工艺的需要。因为老油田进入了后期开发阶段,油井泵挂深度普遍增加,抽油机负荷普遍增大,工艺上要求抽油机长冲程、低冲次。但是,如果弃之报废,重新购置新的抽油机,就需要投入巨额资金,如果继续使用,不仅影响油井产量,而且能耗也很高。
节能潜力存在于高耗能设备之中。大港油田节能主管部门与物资装备部设立课题,对兰12型抽油机进行了专题研究,并且选择采油四厂的一口井作试验。在设计与试验过程中,科研人员深入分析研究,开拓思路,一次次修改技术路线,最后在兰12型抽油机游梁的尾部加装了一个与游梁成一定角度的偏置配重块,通过下偏杠铃对悬点载荷的一次平衡,实现了抽油机既增产原油又节能的目的,成功地获得了一项科研成果。
改造后的一台兰12型抽油机,配套电机功率由55千瓦降至37千瓦,节电率达到32.73%,年节电1.2×104千瓦·时,最大冲程由3.3米增加到5米。按采油四厂普遍采用的44毫米抽油泵泵径、抽油机冲次4次/分钟、原油含水率90%、年平均开井天数300天计算,一台抽油机年可增产原油12.2吨。同时,购置一台5米冲程的游梁式抽油机,大约需要30万元资金,而增程节能改造平均每台总投资10万元。兰12型抽油机改造后效益如此显著,大港油田便在各采油厂推广应用,现已改造了120多台。
应用三级分压注水技术
节能工艺技术无处不在。采油三厂自一联注水站有两座注水泵房,负责5个采油站14口注水井的注水任务,日均注水量1164立方米。因为地质构造的不同,注水井的吸水压力相差很大,而长时间注水泵压力都是以满足高压井注水为标准,因此,吸水压力低的井便产生了大量的损失,导致注水系统能耗居高不下。
如何降低注水能耗?大港油田组织技术人员对自一联注水站工艺条件进行了分析研究,发现用高压注水系统注水时电机的输入功率明显高于用高、低压两个系统注水时电机的输入功率,于是,提出了实施高、中、低三级分压改造方案。在改造过程中,维持五柱塞泵的注水压力,为吸水压力大于15兆帕的6口井注水;将三柱塞泵的2#、3#、4#泵作为中压注水泵,为吸水压力低于15兆帕的7口井注水;将三柱塞泵的1#泵作为低压注水泵,为吸水压力低于2.5兆帕的1口井注水,同时对注水站内的工艺流程、站外的管网进行了改造。
自一联注水站改造后由1个压力等级变为3个压力等级,节能效果立刻显现出来:注水泵机组平均单耗由7.55千瓦·时/立方米降至4.03千瓦·时/立方米,日节电量4097千瓦·时,按每1千瓦·时/立方米0.64元计算,每天可节约资金2622元;改造投入资金25万元,投资回收期只有4个月。同样,大港油田立即在各个采油厂推广,现已在8个注水站实施了分压注水节能技术改造。