水平井技术可大幅度提高单井产量,欠平衡钻井技术保护储层效果显著,气体钻井、井下动力钻具配个性化优质钻头等技术可以成倍提高钻井速度。这三项技术集成化应用,既可保护储层,又可大幅度提高钻速和单井产量,成为解决各油田近年来钻井数量不断增加、钻井综合成本居高不下、单井产量持续下降等难题,实现集团公司“少井多产”节能目标一条至关重要的技术思路。
记者从近日科技管理部召开的集团公司钻井井下新技术研讨会获悉,“十一五”后3年,集团公司科技项目钻井、井下专业的主体科技攻关方向围绕水平井、欠平衡、钻井整体提速三大技术,重点开展《新型钻井装备与工具研制》等6个项目23个课题的研究与试验,3项技术集成化研发与应用的最新科技成果推进了集团公司水平井、欠平衡井的快速增长。2008年,集团公司共完成欠平衡、气体钻井208口,完成水平井1004口,技术进步明显,综合应用效果显著;推进欠平衡与水平井技术集成,完成欠平衡水平井18口,在提高单井产量、实现高效开发上进行了有益探索。
辽河油田采用水平井、欠平衡井及综合提速三项技术集成,解决了8项技术难题,取得了10项技术成果和技术创新,创造了国内目前分支数量最多、累计储层进尺最长等多项纪录。其中,完成国内最多分支水平井油层水平段进尺4333.19米,该井日产原油10.6吨,已累计产油1520吨,取得了良好地质效果。辽河边台一口现场试验井,这是集团公司科技管理部部署实施的国内第一口潜山地层开窗多层分支井,可在纵向和横向上控制储量,增加储层裂缝钻遇率,是目前国内结构最复杂的特殊工艺井,初期日产油36吨,现日产油53.4吨,累计产油3685吨,产量是同区块临井的6至10倍。
四川广安采用天然气钻水平井技术,创造了气体钻水平井水平段最长、气体钻水平井最深、气体钻水平井水平位移最大三项钻井全国纪录。此外,该井在氮气钻水平井过程中,首次应用电磁波随钻测量(EMWD)导向技术,解决了气体钻欠平衡水平井数据传输问题。该井投产后获日产气5.63万立方米,是相邻直井储层压裂改造前产量的4至6倍。
吉林油田成功在松辽盆地深层完成了第一口天然气欠平衡水平井,钻井周期比设计提前86天,欠平衡钻进最高瞬时流量达8646立方米/小时,完井试气日产天然气75.3万立方米。新疆克拉玛依油田推广直井钻机钻超浅层稠油水平井、TAML4级难度分支井、鱼骨井以及与欠平衡技术集成化应用,实现全过程欠平衡水平井综合配套技术,已完成浅层稠油水平井400余口,鱼骨型分支水平井8口,TAML4级分支水平井1口,全过程欠平衡水平井1口。
吐哈油田综合应用氮气钻稠油、冻胶阀、实体筛管等自主创新技术,2008年共应用充氮气欠平衡、氮气欠平衡钻井16口,有效避免了井漏,提高了储层保护水平,单井产量得到了大幅度提高。项目组创造性地应用了冻胶阀筛管完井技术,突破了仅靠套管阀才能实现气体钻井筛管完井的局限,简化了完井工艺,降低了成本,为氮气钻井开创出一条低成本无污染的完井方式。该项技术入围2008年世界石油奖提名。
大庆油田针对徐深地区,开展了气体钻井攻关试验。2007年,庆深气田完成14口深层天然气井,钻井周期缩短12天。其中,莺深2井钻进至井深3879.52米时转换为氮气钻井,中途测试最大日产量3.8961万立方米,验证了氮气钻开储层保护储层的作用,气体钻井试验取得初步效果。
已产业化的近钻头地质导向钻井系统在冀东油田、辽河油田等地应用15口井,效果良好,获国家发明专利5项、中国石油专有技术23项。国产近钻头地质导向技术进一步完善推动了该项技术的发展应用,各油田共应用地质导向技术348井次,占总井数的40.3%,平均油层钻遇率87.4%,为保证薄层、底水油藏以及复杂油藏水平井实施效果发挥了重要作用。