9月10日,从鄂尔多斯盆地传来喜讯:川庆钻探长庆钻井总公司以197天有效时间使年进尺突破400万米,同比历史纪录提前了61天,周期缩短了52天。翻开长庆钻井3年的钻井记录,2005年进尺239.47万米,2006年进尺359.73万米,2007年进尺415.87万米,钻井进尺实现了持续大幅度增长。那么,38年来一直担当长庆油田勘探开发“龙头”的长庆钻井,是怎么实现持续提速的?
技术创新是提速的加速器
今年是长庆油田油气当量突破3000万吨奋斗目标的关键一年。根据长庆油田产建任务,长庆钻井自我加压,提出年钻井进尺500万米的目标。为了实现这一长庆钻井史上从未有过的新目标,今年生产启动后,长庆钻井按照“区块突破,整体推进”的原则,不断优化技术方案,持续进行新技术、新工艺的攻关试验,强力推进技术提速,取得了显著效果。
长庆钻井自2005年学习“磨溪速度”以来,结合自身实际,开展了一系列以加快钻井速度为目的的技术攻关,形成了四合一技术、个性化PDC钻头技术、一趟钻技术等具有长庆钻井特色的高科技快速钻井技术。
在油井钻井中,长庆钻井通过提高四合一钻具的应用效率,提高单井一趟钻的使用比例,达到了节约时间、提高钻井速度的目的。今年1至8月,长庆钻井应用这些技术同比多打进尺70.81万米。对于一趟钻完成困难的吴起区块,长庆钻井结合实际制订出快速钻井的两趟钻提速方案,效果显著,在完成的132口井中,62口井月速度上万米,其中30693队平均钻机月速度12893米,钻井周期3.86天,队年进尺在公司位居第一。
在气井钻井中,各施工区块开展了4个提速项目的试验和应用,即在苏里格区块进行了钻头个性化改进,提高了机械钻速,有10口井实现二开后一趟钻完钻,比上年一趟钻比例提高6.24%;在神木-双山区块分区间进行了优选PDC钻头和防塌钻井液体系试验,有效遏制了延长组的垮塌和起钻遇阻现象,加快了机械钻速,部分井实现一只钻头钻至取心位置;在苏里格区块进行了优选钻具结构试验,保证井身质量,消除了因钻具旋转而导致钻头切削不稳定造成的冲击磨损;在苏里格区块推广双抑制无固相防塌钻井液体系后,完井电测一次成功率大幅度提高,较去年高出20%。
在开展技术攻关的同时,这个公司还及时召开各区块的再提速钻井技术交流会,大力推广各井队在方案改进方面的先进经验,实现技术资源快速共享,推动钻井速度整体加快。
科学管理是提速的助推器
油田要上产,钻井是龙头。为了保证今年钻井目标的顺利实现,今年年初以来,长庆钻井通过加强科学管理,严密生产组织,夯实安全基础等,提高了工作效率,实现了钻井生产再提速,保证了以油田参战钻机总数1/7的钻机,完成油田1/3的上产任务。
面对施工战线长、点多面广的实际,长庆钻井通过抓管理提速,为生产再提速提供可靠的保证。按照“平稳、均衡、效率、受控、协调”的原则,长庆钻井狠抓生产的严密组织工作。通过每周召开网络视频生产例会、每月召开工作会,缩短管理距离,实现了公司决策层与生产一线“零”距离的协调指挥;通过进一步强化项目部的区域管理职能,完善组织机构,增配管理人员,提高了生产管理效率;通过加强与油田公司各个层面的协调,密切掌握油气勘探开发建设部署的调整变化,积极主动落实工作量,确保了钻井生产有序衔接;通过与录井、管具、固井等协作单位建立定期协调和信息通报机制,确保了钻井生产的连续高效运行。与此同时,通过合理部署,做到超前计划,统筹规划,狠抓后勤保障服务,不断提高施工效率,有效地提高了生产组织的计划性和项目部综合管理的调控能力,使钻井进尺连续6个月都在60万米高位运行,生产时率达到96.11%。
长庆钻井还通过完善考核制度,推进钻井提速。通过建立每月综合业绩责任制及考核办法,对各单位经营指标和管理指标两个方面25项指标进行滚动考核,严格兑现;通过建立成本分级控制机制,推行“四个层级”的承包经营责任制,进一步提高了管理水平。同时,通过开展“争先创优”活动,提高了班组的战斗力。
截至9月10日,长庆钻井年开钻1836口,年完井1749口,年进尺400.8707万米,同比多开钻380口,多完井375口,多打进尺82.04万米,成为长庆钻井38年来年进尺最多的一年,再次创造了新的“长庆速度”,为长庆油气田上产发挥了主力军的作用。