截至5月26日,辽河油田兴隆台采油厂今年的蜡重、蜡卡井仅有3口,比去年减少13口。今年年初以来,该厂实施精细清蜡防蜡,减少热洗量1500立方米,减少排液时间2570小时,大大降低了油层污染,延长了油井生产时率,间接增加产量560吨。
用水热洗是油井清防蜡的主要方式。2009年,兴隆台采油厂有19口油井热洗用水超过100立方米,排液期近10天,成本高,易污染油层,且降低了油井生产时率。
今年年初以来,该厂进一步实施自循热洗,扩大绿色热洗规模。自循热洗,是使用本井产出液作为热洗液,能有效保护地层。自循热洗要求油井日产液至少达到10立方米。为此,这个厂创新采用了井口平台集液洗井,即将同一采油平台的产出液引入一口井中洗井,使日产液不足10立方米的油井也能够实现自循洗井。
加大内循环洗井的力度。该厂进行两次热洗阀热洗现场试验,现场试验证明,通过热洗阀形成内循环,有效防止了地层污染,缩短了排液周期,提高油井生产时率。预计全年安装热洗阀30井次,目前已有5口油井安装了热洗阀。
加大空心杆洗井应用力度。欧力坨区块地层水敏性较强、油井结蜡重,而电热杆清蜡成本高,地面维护难度大。该厂利用现有电热杆创新了空心杆洗井清防蜡技术,利用空心杆形成内循环,热洗液用量减少到15立方米,投入成本低,且无排水期,延长了油井生产时率。
优化化学清防蜡方式。这个厂制定化学药品清防蜡管理办法和规定,对产量高、含水少的井采用化学清防蜡,并从药品质量、加药周期、加药比等多方面入手,提高清防蜡质量。加强化学清防蜡情况跟踪,每月上报单井使用情况,根据加药比、含水变化和产量变化进行动态调整。