SBR生物脱氮技术在味精废水治理中的应用
周 阳, 高立栋, 王现星
(河南莲花味精股份有限公司,项城 466200)
摘要:本文介绍了通过调整SBR的运行参数和运行方式来实现生物脱氮的应用实践,为水污染防治特别是味精废水的管理运营和设计提供了借鉴思路。
关键词:生物脱氮 SBR 味精废水 运行控制
1 前言
味精生产属发酵行业,生产过程主要是以水为媒介进行,所排废水中以有机污染物为主,浓度较高,成份相对复杂,治理难度较大。由于味精生产过程中使用了液氨作为辅料,使得处理的废水中NH3-N浓度较高,对流域水系造成了一定的污染,且到2007年1月1日,根据味精污染物排放标准的要求[1],所有外排味精废水COD≤200mg/L,NH3-N≤50mg/L,标准更严,环境要求更加迫切,解决废水的脱氮问题成为同行业的主要环保工作。为此,公司在2005年组织有关工程技术人员进行了脱氮研究,对现有治理设施进行完善,对现有治理技术进行创新,以期提前实现味精工业污染物排放标准的新要求。 2 氨氮治理的技术路线
通过将近一年的研究、探讨、摸索、优化和实践,自2005年12月份以来,我们已基本解决了味精废水的氨氮治理问题,实现了味精废水的稳定达标排放,主要污染物控制指标优于味精工业污染物排放新标准,达到外排废水COD≤150mg/L,NH3-N≤35mg/L。 具体技术路线叙述如下。
2.1 实施清洁生产 强化源头控制
对生产中产生高NH3-N浓度的发酵取样水、发酵看pH水进行收集后随发酵液一起进入下道工序;对产生较高NH3-N浓度的粗制浓缩蒸发水回用到发酵车间,作为其它辅料的配料水进入发酵罐,同时也节省了液氨的投加量;对产生较低NH3-N浓度的发酵洗罐废水、粗制尾液浓缩蒸发水全部收集后送到污水处理厂进行生物处理。通过分流和回用等措施使污水处理厂每天接收废水中的NH3-N总量减少了75%~80%,其中第一污水处理厂每天接收的中、低浓度废水水量由原来的4500 m3减少到3000 m3,综合水质的NH3-N浓度由550 mg/L降到200 mg/L。实施清洁生产和源头控制为后续生物脱氮处理创造了条件,减轻了压力。 2.2 创新治理技术 提高脱氮效果
原有中、低浓度废水的处理设施先后于1996年和1997年建成投产运行,采用“UASB+SBR”工艺,SBR设施的原设计进水水质为COD≤1500mg/L,NH3-N≤550mg/L,出水水质为COD≤300mg/L,NH3-N≤120mg/L,不能满足行业废水排放的新要求,特别是对氨氮指标的要求,再加之部分设备老化,为此,必须完善设施、创新技术、提高效果。于是对接收的综合废水利用原有SBR处理设施,在调整控制参数、增加脱氮设施、改变运行方式的基础上进行生物脱氮研究。首先,我们对污水处理设施进行了大规模的整修,并在每个SBR反应池内增加了两台推流器,使调节池的各种进水与反应池的活性污泥进行充分混合,以便反硝化反应的良好进行;其次,通过生产实践,我们对调节池的综合水质进行调整,控制C/N比值在5:1左右,pH≥6.5,提高反硝化反应的效率;第三,结合常规硝化反硝化理论和好氧反硝化[2]的新理论,我们对工艺参数和运行方式进行了优化调整,处理流程为:进水→缺氧搅拌(3h)→曝气(6.5h)→缺氧搅拌(1h)→沉淀(lh)→排水(0.5h)。 3 生物脱氮总结(以第一污水处理厂为例)
为了工艺完善和更进一步的优化,我们对现阶段采用生物脱氮技术后的好氧生化处理情况进行了整理,并结合一年来的治理情况进行了分析和总结。
3.1 污水处理厂每天接收的来水情况
小麦淀粉废水水量为50~100 m3,COD在9000mg/L左右,NH3-N在100mg/L左右;制糖废水水量为10~20 m3,COD在12000mg/L左右,NH3-N在300mg/L左右;发酵废水水量为50~70 m3,COD在15000mg/L左右,NH3-N在650mg/L左右;粗制废水水量为900~1000m3,COD在500mg/L左右,NH3-N在450mg/L左右;精制废水水量为300~350 m3,COD在400mg/L左右,NH3-N在110mg/L左右;尾液浓缩蒸发水水量
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