一、摘要:
本文将针对工具机或塑料射出成型机常见的异常问题-晨动与噪音,作异常现象的诊断工作,配合CNC实验室的频谱分析仪(Spectrum Analyzer),以加速规和分贝计作感应器,除了找出若干的问题点,并成功的将马达支撑架 的径向振动量由38mg降到6.7mg(在马达一倍转速下),噪音计所量测到的音压准位(Sound Pressure Level)由原来的91.8db降到82.5db。在振动量上改善5.2倍,噪音减少9.3db。(注:改善二 倍为减少6db) 本文将陈述整个振动与噪音诊断的过程,并将建议几个改善方案。此些改善方案将在日 后做机台实验测试,以期能得更佳的音质与机器性能。 二、振动与噪音的来源 机器所产生的振动与噪音原因甚多,随著机器与应用范围的不同,很难分析归纳出一套 完整的规则,需凭经验多方评估之。通常机械所产生的振动与噪音原因如下: 1.机械元件装配欠佳: 转动轴的连接发生未对准或不对心的问题,皮带装配过松、齿轮接触偏斜,皆会产生振动和不必要的噪音。 2.机械元件不平衡或损坏 齿轮、轮叶片、主轴的质量分配不均匀,会在径向产扛不平衡的振动量。而轴承中的滚珠受损,或内、外圈轨道有凹痕、异物等情形,皆会产生振动和噪音。 3.热变形造成精度丧失: 以工具机的球螺杆而言,若预拉值不够,当持续运转时,温升热变形将使球螺杆弯曲,而使磨擦加大,亦会引起振动。 4.外力造成强力振动: 由于外力的激振源迼成物体的强制振动,可以找出激振源来排除。 三、马达与油压泵之振动特性: 1.马达: 图1 马达与油压泵的配置图 塑料成形机的马达与油压泵之配置如Fig.1所示,马达轴与油压泵轴承靠联轴器(Couping)来联接。马达的转速约为1170rpm,相当于1170/60=19.5Hz。故正常马达的振动特性为在径向产生,一倍转速的振动速号,并在其倍频(1×转速、2 ×转速、…n×转速)产生谐波(harmonic wave)。 2.油压泵: 目前射出机所使用的油压泵为轮叶式(Vane)油压泵,其特性如Fig.2 所示。 Fig.2所示A.B两图呈偏心,A回转而B固定。A图上的转叶,可在槽中自由的移动。轮叶亦会因离心力的作用而与外壁接触,产生碰撞(Impact),而发生 振动。故当油压泵的轮叶数为n片时,马达转一圈时,其完成n个周期,故泵的 振动皆发生于n倍的转速。故目前射出成型机所使用的油压泵而言,为12片之轮叶,故其振动发生于12倍转速下,和12倍转速的倍频(24倍、36倍、48倍……)谐波上。 四、塑料射出成形机的振动和噪音量测: 图3 实验量测架图 针对机台作测量,并于在线找一音质好机台作比较。以频谱分析仪(Hp3566A)来测量, 分别将加速规(Accelermeter)置于马达支撑架的径向与轴向位置,并加上分贝计量测主要噪 音的频率,量测位置如Fig.3所示。因工厂白天环境噪音过大,无法真正的测量到油压泵的 振动噪音,故选择量测时间为厂内停机时后,约晚上8:00~10:00左右。 Fig.4显示实验量测的原始振动量与噪音值。由图可知无论任何机台的振动和噪音值皆 1170rpm 发生在12倍转速处(─────×12=235.5Hz)与12倍频谐波(24f、36f、48f……72f,f为 60 马达的转速)。此现象非常的“明显”与“规律”,证明噪音的来源大都来自油压泵的叶片 拍打油压之声音。另外我们可以在Fig.4所示分贝计的讯号上,看到在频率1-3附近,可看到 一明显的波峰值,此值经证明为马达切割磁力线所产生的高频噪音,此情形己经换马达而获 得改善。Fig.4亦显示了一趋势,分贝计所量到分贝值较大处对相应频率的振动值亦较大。 若能改善振动的话,则亦能减少噪音的发生。亦即在此案例下,振动→(相关性)←噪音。 (a)径向 图4 LK机型的原始振动量 (b)轴向 讯号 (c)分贝计 1.马达与油压泵之频率反应图\fs24 (FRF) 图5 FRF实验示意图 塑料射出机所用马达为19.5HZ的转速频率,根据以上的分析,在其倍频和12倍的倍频都会有较大的振动量,故我们将藉由敲鎚来敲得整系统的Freguency Response Function(FRF),以确认是否会因“共振”引起较大的振动量。 在求FRF的模态测试中,实验设备图如Fig.5所示,主要是要求得油压泵的振动响应行为 。 1.FRF结果: 由Fig.6的油压泵频率涵数响应图得知在23HZ有一明显的波峰值,此23HZ的波峰值与马 达的转速频率20HZ非常接近,在振动行为上会发生所谓“共振resonance”的现象,造成油 压泵的转轴在径向会有很大的振动量,进而使得油压泵在12倍的转速下,叶片拍打油的声音 亦会增大。若能将23HZ的波峰往较高频处移动,亦即向右移,使其远离转速频率,将可使噪音值改善。 五、改善方案: 根据前述的分析,SQP21之油压泵悬挂于马达上,造成马达转速频率(20HZ),接近于共 振频率(23HZ),基于此特性,在改善的过程中,即着重于改善油压泵的支撑刚性,使得共振 频率能够远离转速频率。一般而言,噪音问题的传递路径可分为二大类。一为Air Born(经由空气传递),另一为Structure Born(经由结构传递)。其与频率高低的关系如下: 以此次油压泵的声音过大而言,12倍转速频率为12×19.5HZ=235HZ,属于400HZ以下, 且由图四观察来看,噪音与振动有相对的关系,故拟从结构改善着手。为了确定改善结构对振动与噪音的“有效性”,可从质量法与刚性法来着手。 (A) 质量法 改变结构共振频率 降低振幅 需尝试不同质量大小与位置 (B) 刚性法 补强位置要正确 需对模态特性有初步了解 需配合敲击验 Stittness 刚性 由于马达与Pump安置于机架中,其中还有油压管路的分布,较难用质量法来确认,采用 刚性法来确认。 改善结果: 图7 支撑改善示意图 将泵的支持方式加上一支撑栓和一橡皮阻尼器(Rubber Damper),如Fig.7所示。 改善前后之径向、轴向振动量与分贝计所量测到噪音值如Fig.8所示。(量剂moter+SQ P21之PUMP)。 在径向的振动量方面,在一倍转速下振动量由38mg下降到6.7mg,而在12倍转速之轮叶 拍打振动量从50mg改善到6.0mg。相同的轴向的振动量上,一倍转速己从10.1mg改善到9mg, 在12倍转速下的振动已由37mg下降到21.5mg。 另外Fig.9显示了改善前、后以分贝计所量测出来的音压准位\fs24 (Sound Pressure Level),已经由原来的91.8db降到改善后82.5db,在声音的质量上已经获得很明颢的改善。 亦足以证明本次从振动的观点来解决噪音问题,能够获得有效的改善。 六、结论 (一)油压泵支撑架的最佳位置选择: 在刚性法中提及加入一刚性物体,来改变系统的特性,可有效的改善音质。但支撑栓的 放置地点,刚关系著支撑栓对pump的灭振效果。吾人曾经在计算机上建立了一简单的有限元素模型,来测试支撑栓对系统刚性的影响。如 Fig.7所示,当距离d渐渐变大时,整个系统刚性变强,自然频率亦随之上升,故在支撑栓位 置对噪音的改善关系上,有待实验测试之! (二)阻尼层(damper)的被覆: 利用阻尼(damping)的效应,可降低振动的振幅。由于轮叶式的油压泵,为一离心且偏 心式的旋转轮叶,其振动量直接应在油压泵的外壁上,且局部区域振动量最大。 市面上所售之“隔振漆”,可涂抹于油压泵的外壁,来控制振动量。其利用涂抹的厚度 来控制阻尼值,但必须考虑到其热传问题。 (三)油压泵之支撑栓的设计可作适当的改善,例如加大支撑栓的尺寸(外径),可提高系统的刚性。 (四)此次改善,在马达支撑架上的径面振动量,已从一倍转速下的38mg降到6.7mg,改善了82%,噪音值从91.8db降到82.5db,而测量出91.8db之音量是在晚上工厂停机所测量,82.5db测于白天量测.已有受到工厂环境噪音的影响,但仍小于91.8db。 |