摘要:在原工艺的基础上,根据已建成装置存在的管线堵塞、脱臭效果不良、设备管线腐蚀严重等问题,对新建装置的设计及操作进行了合理优化。主要包括:反应器与洗涤塔相邻布置,压控阀后配管优化,操作温度优化(降为180℃),提高氧化空气进量(为原设计值的1.2~1.3倍),提高碱渣ph值等。装置投用后,碱渣硫化物脱除率达到99.9%以上,达到了预期效果。
关键词:废碱渣;湿式氧化;脱硫;改进
石化行业的废碱渣主要包括常减压蒸馏装置的直馏柴油碱渣、催化汽油碱渣及脱硫醇装置的液态烃碱渣,产生于常减压、催化装置的脱硫环节中,有毒有害,并散发大量恶臭气体,是石化企业产生的主要污染源之一。
某石化公司每年产生约20kt的废碱渣,曾采用多种工艺对废碱渣进行处理,如废碱渣焚烧处理、常压低温脱臭和碳酸钠回收等。但这些装置技术落后,自动化程度不高,运行过程中设备腐蚀严重,“跑、冒、滴、漏”频繁,处理后的汽油碱渣达不到常减压装置的回用要求。针对这一情况,经过对比、分析,采用了“缓和湿式氧化工艺”对碱渣进行无害化处理,并进行了改进。